篦冷机灰斗卸料装置拥有9个篦冷机弧形阀,,灰斗内料位计采用CLW-DR-3A料位开关。系统控制时采用面板来设定弧形阀放料时间,当现场料位计检测到有高料位时,弧形阀自动打开放料,放料时间即为面板设定时间。但实际生产中"容易发生当料位开关损坏后,弧形阀不能自动打开"使灰斗积料堆满影响篦冷机传动的故障。
1、篦冷机弧形阀控制系统存在的问题
1)系统程序设计只有料位计自动控制和手动控制弧形阀放料,当料位计损坏后,通过人工来放料。
2)此系统没有把9个弧形阀的控制引入到DCS系统中,中控不能对弧形阀进行实时监控,也无法监控料位开关的工作状态。
2、改造方案的选择
方案1:将弧形阀控制柜PLC(Omron产品)与DCS(Simens产品)连接,进行通讯,这样只需一根通讯电缆即可,简单方便,且改造成本 低。 但是,此方法并没有改进原有程序(而且原程序加密),2个公司产品软硬件有很多不兼容之处,且此连接方式应在停车时全站下载后方可生效,故我们舍弃此方案。
方案2:将弧形阀各个状态控制全部引进DCS控制系统,并保留原有控制柜控制系统。这样设计"既可以采用料位开关来控制,也可以由中控来控制,但采用这种控制方式时2套系统容易冲突,容易造成弧形阀开关同时出现的情况,并且因控制线路较多,改造不方便,也增加了检修的困难,所以不采用此方案。
方案3:将弧形阀各个状态控制全部引进DCS控制系统,舍弃原有控制柜控制系统。这样,只需几根电缆线便可将9个弧形阀全部显示在中控画面上,做到操作控制一步到位。 这样改进,成本低,程序编程简单,控制方便,操作灵活。
经过3个方案的比较,我们采用第3个方案对弧形阀自动控制进行改造,即弧形阀放料控制以料位开关为主,中控自动放料为辅。
正常生产时,中控将每个弧形阀打到”自动”,如果料位计检测到高料位时,相应的弧形阀将“自动”打开,放料时间由中控设定来控制,放料时间到后,弧形阀“自动”关闭。如果再次检测到高料位,则重复执行以上操作。当持续高料位超过 时间后,中控报警,中控操作员应连续放料,并通知现场岗位查看漏斗是否卡料。如果料位计长达一个班时无高料位信号,则中控启动自动循环放料(自动循环放料不影响料位开关的控制),每次只开一个阀,前阀关闭和后阀打开时间相差10s以上,并且两个阀同时高料位情况可能性很小,故在弧形阀放料时不会引起拉链机过载和溢流现象。
改造前,对料位计进行全面检查,将已坏和不灵敏的料位计进行 换;在程序上加强了故障报警功能,将各个弧形阀高料位显示做到中控监视画面中,同时启用辅助画面, 监视画面的简捷。
3、具体方案设计
尽量保留原有柜内的硬件,甩掉原有PLC ,用8芯电缆将弧形阀信号线接入DCS,程序实现采用STEP7、STMATIC Manager和Wincc软件,编程用西门子固化功能块进行搭建连接,实现自动循环控制和弧形阀的开关控制,编程简单,结构清晰。
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